LG多级泵运行时振动异常如何消除?

  LG多级泵作为工业生产和生活供水的“动力担当”,一旦出现运行时振动异常,不仅会产生恼人的噪音,还可能加速零件磨损,甚至引发安全事故。那么,LG多级泵运行时振动异常如何消除?今天三利泵业集团有限公司就为大家拆解振动异常的根源,并送上实用的消除指南。

  LG多级泵运行时振动异常的消除方法:

  一、振动异常的主要原因分析

  1.机械结构问题

  轴弯曲或叶轮失衡:长期停机未盘车导致轴弯曲,叶轮摩擦壳体引发振动。需每8小时盘车一次,单次旋转角度120度。

  轴承故障:包括轴承跑外圈、滚珠磨损及轴瓦间隙过大。劣质轴承易出现滚珠尺寸不均、硬度不足等问题,需及时更换并对支架进行补焊处理。

  2.联轴器与安装缺陷

  联轴器不同心或胶圈老化会传递异常扭矩,需重新找正并更换弹性元件。基础螺栓松动或泵体水平度偏差超过0.1mm/m时,需使用铜垫片调整,单点位垫片不超过3片。

  LG多级泵

LG多级泵

  3.流体动力学因素

  气蚀与气囊:入口管路堵塞或介质含气时引发气蚀,表现为入口负压异常波动,需加装负压表监控并及时清理过滤器。

  流量控制不当:小流量工况下易诱发水力共振,应通过调节出口阀门使流量维持在额定值的±15%范围内。

  二、系统性解决方案

  1.精细化检修流程

  轴系检测:使用百分表测量轴弯曲度,超过0.05mm需进行校直或更换。

  动平衡校正:叶轮残余不平衡量应小于5g·mm/kg,高速泵需做现场动平衡测试。

  2.优化运行管理

  状态监测:采用便携式振动分析仪检测频谱,若出现6倍频(叶片通过频率)需排查共振点,通过加固管道或调整支撑刚度消除。

  预防性维护:建立润滑台账,轴承油脂每2000小时更换,机械密封冲洗液压力需高于泵腔压力0.15MPa。

  3.设计改进措施

  对于反复振动机组,可改造为背靠背叶轮布置或采用错位叶片设计,降低流体激振力。大口径出口管段设置自动排气阀,高位布置排空点以减少气囊形成。

  LG多级泵

LG多级泵

  三、典型案例处理

  某厂LG多级泵非驱动端垂直振动值超标至8.2mm/s,频谱分析显示146Hz特征峰(叶频与箱体固有频率重合)。解决方案包括:

  在轴承箱底部加装10mm钢制加强筋,提升垂直向刚度;更换为非对称叶片叶轮,使激振力频段偏移;调整联轴器对中至轴向偏差≤0.05mm,径偏≤0.1mm。实施后振动值降至2.1mm/s,达ISO10816-3标准要求。

  LG多级泵运行时振动异常如何消除?以上就是三利泵业集团有限公司给大家讲解了相关的疑问。LG多级泵振动治理需结合机械、流体、控制多维度分析,建立从精准检测、规范维修到运行优化的全生命周期管理体系。建议企业配置在线监测系统,实现振动趋势预警,将故障消除在萌芽阶段。

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